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轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:10277416閱讀:1593來源:國知局
轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及冶金加工處理設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]在轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,鋼渣浮在鋼水上面。轉(zhuǎn)爐出鋼,是通過作業(yè)人員逐步改變轉(zhuǎn)爐傾角來實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐中的鋼水的逐步排出。轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,當(dāng)大部分鋼水排出后,鋼水會在轉(zhuǎn)爐的出鋼口產(chǎn)生較強(qiáng)的渦流,該渦流會將浮在鋼水表面的鋼渣帶出,鋼渣流出會影響到出鋼鋼水的純凈度,多后續(xù)鋼水精煉帶來困難,或者造成澆鑄鋼件的性能下降。因此轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí),需要將擋在轉(zhuǎn)爐內(nèi),控制出鋼鋼水中的下渣量。
[0003]現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐出鋼下渣量控制,主要通過作業(yè)人員的人工操作來控制,即在轉(zhuǎn)爐出鋼后期,作業(yè)人員根據(jù)鋼水中的出渣情況,在出鋼口添加擋渣球或者擋渣塞來控制出鋼鋼水中的下渣量。通過人眼判斷鋼水中出渣量,存在時(shí)滯性大,主觀性強(qiáng),存在較大不確定性。
[0004]流出鋼水中含有的鋼渣,其中,有15%是在出鋼開始階段流出的,有65 %是被出鋼口產(chǎn)生的渦流帶出的,有20 %是在出鋼結(jié)束階段流出的。因此,要有效控制出鋼鋼水中的流出鋼渣量,需要及時(shí)掌握轉(zhuǎn)爐出鋼的各個階段,針對所處階段采取有效的擋渣方案,從而最大可能地降低出鋼鋼水中的鋼渣量。
[0005]現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐出鋼下渣量檢測方法主要有電阻法、噪音法、光譜法、電磁法,其中電磁法是比較準(zhǔn)確且進(jìn)入產(chǎn)業(yè)實(shí)用的轉(zhuǎn)爐出鋼下渣量檢測方法。但電磁法存在受轉(zhuǎn)爐周邊環(huán)境的影響較大、誤報(bào)率較高、電磁設(shè)備維護(hù)不方便的技術(shù)問題。
[0006]出鋼轉(zhuǎn)爐中的鋼渣阻擋有采用浮球或者浮鏢來實(shí)現(xiàn)的,有采用滑動閘閥來實(shí)現(xiàn)的,還有采用氣動擋渣來實(shí)現(xiàn)的。浮球或者浮鏢阻擋出鋼轉(zhuǎn)爐中的鋼渣流出,是通過人工或者專用設(shè)備,將浮球或者浮鏢封堵器投入靠近出鋼口的爐內(nèi)來實(shí)現(xiàn)的,由于需要根據(jù)出鋼口的下渣情況來確定是否向轉(zhuǎn)爐中投入浮球或者浮鏢,因此時(shí)效性較差,導(dǎo)致?lián)踉Ч^差?;瑒娱l閥系統(tǒng)和氣動擋渣系統(tǒng)存在維護(hù)復(fù)雜、易于損壞、使用壽命短、價(jià)格昂貴等缺點(diǎn)。
[0007]目前,較先進(jìn)的轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制系統(tǒng),主要采用電磁法結(jié)合滑動閘閥、氣動或擋渣鏢系統(tǒng)擋渣,但存在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、價(jià)格昂貴易于損壞等技術(shù)問題。
[0008]針對電磁法存在上述問題,在轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)領(lǐng)域,開始出現(xiàn)一種基于紅外熱圖像檢測的轉(zhuǎn)爐出鋼下渣量檢測方法,該檢測方法所使用的設(shè)備包括成像鏡頭朝向轉(zhuǎn)爐出鋼口設(shè)置的紅外攝像儀,設(shè)置在作業(yè)現(xiàn)場中控室的工控機(jī)、與工控機(jī)連接的顯示器,工控機(jī)的母版上插接有視頻采集卡,工控機(jī)的操作系統(tǒng)上安裝有紅外圖像分析處理系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐設(shè)備控制系統(tǒng)、及設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng);還包括設(shè)置在轉(zhuǎn)爐出鋼作業(yè)現(xiàn)場的具有PLC控制器的搖爐機(jī),工控機(jī)電連接PLC控制器;轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí),紅外攝像儀實(shí)時(shí)采集出鋼口的鋼水圖像數(shù)據(jù),并傳輸給工控機(jī),工控機(jī)對出鋼口的紅外圖像分析處理系統(tǒng)實(shí)時(shí)分析傳來的現(xiàn)場視頻圖像數(shù)據(jù),判斷鋼水中的鋼渣含量,當(dāng)鋼水中的鋼渣含量超過閾值,轉(zhuǎn)爐設(shè)備控制系統(tǒng)向搖爐機(jī)的PLC控制器發(fā)送搖爐指令信號,搖爐機(jī)按照搖爐指令信號搖爐,從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐出鋼鋼水下渣控制。
[0009]如公開號為CN101818228A的中國專利文獻(xiàn),公開一種轉(zhuǎn)爐出鋼下渣的控制系統(tǒng),包括轉(zhuǎn)爐、鋼包、操作臺,控制系統(tǒng)中設(shè)有下渣檢測系統(tǒng)和自動抬爐控制系統(tǒng),下渣檢測系統(tǒng)包括紅外熱成像探測系統(tǒng)、圖像分析處理系統(tǒng)。紅外熱成像探測系統(tǒng)包括紅外光學(xué)模塊、探測器模塊、高速視頻數(shù)據(jù)采集模塊。紅外光學(xué)模塊是在距鋼包20m?30m處設(shè)置70mm長焦距鏡頭;控制系統(tǒng)設(shè)置主控機(jī)柜設(shè)備、搖爐機(jī)柜設(shè)備;主控機(jī)柜設(shè)備包括高性能工業(yè)計(jì)算機(jī)及數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng);自動抬爐控制系統(tǒng)采用PLC控制系統(tǒng);PLC控制系統(tǒng)設(shè)在搖爐機(jī)柜設(shè)備中;抬爐脈沖信號傳送至PLC控制系統(tǒng)后,PLC控制系統(tǒng)輸出轉(zhuǎn)爐角度信號,進(jìn)行快速搖爐,控制下渣。該紅外成像檢測轉(zhuǎn)爐出鋼下渣的控制系統(tǒng),利用紅外攝像儀進(jìn)行爐渣檢測,實(shí)時(shí)監(jiān)測轉(zhuǎn)爐出鋼狀況,檢測出轉(zhuǎn)爐下渣情況,以便及時(shí)判斷、及時(shí)搖爐、及時(shí)加擋渣球,從而減少轉(zhuǎn)爐出鋼下渣量。但該方案完全依賴紅外攝像儀采集到出鋼口現(xiàn)場紅外視頻圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行下渣控制,非根據(jù)轉(zhuǎn)爐出鋼處于的階段,實(shí)行及時(shí)、有效、針對性強(qiáng)的下渣控制。
[0010]綜上所述,現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制,均沒有根據(jù)轉(zhuǎn)爐出鋼所處階段進(jìn)行針對性的下渣控制。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0011]本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種能根據(jù)轉(zhuǎn)爐出鋼所處階段進(jìn)行下渣控制的轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制系統(tǒng),從而進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制的有效性,降低出鋼鋼水中鋼渣含量。
[0012]本實(shí)用新型解決技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:
[0013]轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制系統(tǒng),包括設(shè)置在轉(zhuǎn)爐出鋼作業(yè)現(xiàn)場的紅外攝像儀、第一視頻光端機(jī)、PLC控制器、傾角傳感器、擋渣閘閥、與擋渣閘閥相配合的閘閥驅(qū)動裝置,設(shè)置在中控室的第二視頻光端機(jī)、擴(kuò)展插槽安裝有視頻采集卡的工控機(jī),與工控機(jī)通過顯示接口連接的顯示器;紅外攝像儀電連接第一視頻光端機(jī),第一視頻光端機(jī)光纖連接第二視頻光端機(jī),第二視頻光端機(jī)的視頻信號輸出接口連接視頻采集卡的視頻信號輸入接口,紅外攝像儀的成像信號入口朝向轉(zhuǎn)爐出鋼口;工控機(jī)具有網(wǎng)絡(luò)接口,工控機(jī)通過網(wǎng)絡(luò)接口網(wǎng)絡(luò)連接PLC控制器,PLC控制器電連接閘閥驅(qū)動裝置,擋渣閘閥設(shè)置在轉(zhuǎn)爐出鋼口 ;傾角傳感器設(shè)置在轉(zhuǎn)爐爐體外,傾角傳感器的RS232接口連接工控機(jī)的RS232接口。
[0014]進(jìn)一步,閘閥驅(qū)動裝置為液壓油缸。
[0015]進(jìn)一步,第一視頻光端機(jī)、第二視頻光端機(jī)均為數(shù)字視頻光端機(jī)。
[0016]進(jìn)一步,轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制系統(tǒng),還包括設(shè)置在轉(zhuǎn)爐出鋼作業(yè)現(xiàn)場的報(bào)警器,報(bào)警器電連接PLC控制器。
[0017]進(jìn)一步,轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制系統(tǒng),還包括設(shè)置在轉(zhuǎn)爐出鋼作業(yè)現(xiàn)場的控制按鈕盒,控制按鈕盒電連接閘閥驅(qū)動裝置。
[0018]本實(shí)用新型的轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制系統(tǒng)適用于轉(zhuǎn)爐出鋼,也適用火法轉(zhuǎn)爐冶金的金屬液出液下渣的控制。
[0019]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果是:
[0020]1、本實(shí)用新型的轉(zhuǎn)爐出鋼下渣控制系統(tǒng),由于采用成像信號入口朝向轉(zhuǎn)爐出鋼口的紅外攝像儀電連接第一視頻光端機(jī),第一視頻光端機(jī)通過光纖連接第二視頻光端機(jī),第二視頻光端機(jī)的視頻信號輸出接口連接工控機(jī)的視頻采集卡的技術(shù)方案,其具有采用紅外成像技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)看出鋼口流出鋼水中的鋼渣情況,并及時(shí)、高保真地將實(shí)時(shí)現(xiàn)場情況轉(zhuǎn)發(fā),再對實(shí)時(shí)現(xiàn)場情況進(jìn)行灰度分析,及時(shí)估算出鋼水中的鋼渣含量的技術(shù)作用,從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐出鋼口流出鋼水中的鋼渣含量的實(shí)時(shí)有效監(jiān)測、及時(shí)分析并發(fā)現(xiàn)流出鋼水中的鋼渣含量異常;由于采用工控機(jī)通過網(wǎng)絡(luò)接口網(wǎng)絡(luò)連接PLC控制器,PLC控制器電連接閘閥驅(qū)動裝置,閘閥驅(qū)動裝置聯(lián)動配合設(shè)置在轉(zhuǎn)爐出鋼口的擋渣閘閥的技術(shù)方案,其具有在分析發(fā)現(xiàn)流出鋼水中的鋼渣含量異常后,在小于I秒的時(shí)間內(nèi)關(guān)閉轉(zhuǎn)爐出鋼口的技術(shù)作用,從而實(shí)現(xiàn)在最短的時(shí)間內(nèi)將鋼渣封堵在轉(zhuǎn)爐內(nèi),確保轉(zhuǎn)爐下儲鋼水容器中的鋼水保持很高的純凈度;由于采用設(shè)置在轉(zhuǎn)爐爐體外的傾角傳感器實(shí)時(shí)掌握
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